8月6日,加工分廠的一臺數控高速端面外圓磨床出現故障,砂輪移動量與顯示器顯示數值不符,導致加工出現誤差。綜合分廠鉗工、數控維修等人員接到維修任務后迅速趕到現場。在對整個機構拆卸檢修中發現,兩副導軌滾珠的固定裝置出現損壞,導致滾珠灑落,使導軌上出現了多處劃痕和小坑?!霸瓉硎沁@個原因導致故障的發生呀,對劃痕及小坑進行打磨后,重新安裝就可以解決問題了”,大家放松地說。然而鉗工組組長翁雪松卻說道:“這樣就安裝怎么能行?故障雖然一時解決了,但是什么原因引起的劃痕及小坑呢?這個問題不解決就會留有隱患,一段時間后還會出現故障,只有解決了根本原因才算真正解決了問題!”聽完他的話,大家恍然大悟,又開始重新尋找產生問題的根源。
功夫不負有心人,經過技術分析檢查和討論,終于發現,兩副導軌的平行度有14微米的誤差,誤差的原因是由于機床生產廠家在用螺絲對十字交叉直線導軌進行緊固時,沒有壓死及調整均勻,久而久之就會導致整條直線導軌受力不均勻,使滾珠灑落,導致故障發生。經過用多條螺絲對導軌壓緊調整,終于使兩副導軌平行度歸于0,使機床故障徹底排除。
螺絲擰多少圈很少有人會去研究,然而正是這極其細微的一個環節,卻會影響到整個機床的運行。綜合分廠維修組以極端負責的精神,順藤摸瓜,標本兼治,成為企業設備安全的“保健醫”。
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