近日,中國重汽橋箱公司驅動橋部小改小革,深入推進“創(chuàng)新升級措施落實年”活動,助力質量、效益雙提升。
手動變氣動實現(xiàn)壓裝質量零缺陷
原分裝分部壓裝曼橋ABS傳感器支架總成壓裝工序中,曼橋ABS傳感器支架為手動壓裝,在壓裝的過程中易出現(xiàn)壓不到底或ABS線壓壞的現(xiàn)象,造成質量隱患,勞動強度大且效率較低,無法滿足生產需求。
驅動橋改善小組利用閑置的氣缸、小鐵板、螺旋管等材料,通過組裝、焊接、反復組裝實驗,研制成功了ABS傳感器小總成氣動裝入工裝,并利用定位原理,制做成叉式定位工裝,使支架凸起卡入其中,支架定位準確,無移動距離,實現(xiàn)了操作、定位、壓裝一次完成,確保壓裝時質量零缺陷,效率提高了30%以上。
吊具一改效率提升50%
為了適應大月排產的需求,驅動橋部對輪邊線上料處的吊具進行改進,將原單鉤改制成雙鉤,效率效率提升50%。
原分裝分部輪邊線上料口只用一個單鉤,在保證設備運轉正常的情況下,無法滿足上量要求。輪邊班組班組長鄭繼凱利用休息時間,利用廢舊鋼條在原來的吊鉤鉤頂處加長、固化、增加支撐,焊接成“等量”雙鉤,將一吊鉤固定,另一吊鉤可180°活動,如此一來,操作者一次能吊起2件輪邊,大大提高了生產節(jié)拍。
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