從6月份第25名攀升至7月份第8名,再到8月份勇奪第一,三一(www.sanygroup.com)泵送制造部膠管制作班在班組績效排名中如同坐上了火箭,令人刮目相看。
作為膠管班的班長,胡偉華有著自己的一套管理方法。
質量和成本一直是影響膠管班績效的兩大瓶頸,為了取得突破,胡偉華不斷摸索。在質量控制方面,胡偉華感到,質量必須要靠大家的共同努力。為此,在全體成員的一致表決下,膠管班建立了自己的質量考核體系。
考核體系首先明確了產品質量問題的連帶責任。如產品出現質量問題,除了處罰直接責任人,班長也將承擔責任,同時,直接責任人要培訓合格,方能繼續上崗工作;胡偉華還將經常出現誤差的扣壓工序列為重點崗位,選派技術骨干肖銀華負責。肖銀華有著多年實操經驗,對扣壓的各項技術都熟稔于心,接下任務后,肖銀華針對該崗位工人的情況,一一進行培訓,很快,工人的技能水平和質量意識都有了明顯提升,扣壓出錯率顯著下降。
通過考核以及老員工的傳、幫、帶,膠管班的質量罰分越來越少,到8月份,他們實現了質量零罰分。
在物資消耗較大的生產線上,節約成本不僅事關企業經營,也是低碳經濟的要義。胡偉華每月將物料領用情況公布在班組看板上。“物料領用單一公布,班組成員都吃了一驚,不看不知道,原來每月用了這么多物料,他們馬上就有一種緊迫感,不少員工都在主動想法子,節約用料。”胡偉華說道。
經過清查,他們發現,每月清洗膠管用的射彈消耗很大,原來,射彈使用一次后,就因太臟而不能繼續使用。大家想到,能不能用洗潔精將它清洗后循環使用?他們立即找來洗潔精和水桶,動手清洗了一批射彈,實踐發現,清洗一次的射彈完全可以正常使用,此舉立即將每月射彈的成本降低了一半。
對于損壞件,膠管班積極維修。以往,扣壓機的彈簧都是使用進口品牌,現在,膠管班使用高質量的國產彈簧替代進口進行維修更換;切割刀片鈍了,也不再隨意拋棄,而是進行刀片打磨,提高切割刀片的利用率。正是由于這一系列的改善舉措,8月份,膠管班的成本對比6月份下降了近50%。
現在,膠管班不僅提升了質量,降低了成本。更重要的是,通過這一系列改善,提升了士氣,改變了員工的精神面貌。“獲得班組績效第一后,班組成員都倍感自豪。現在,員工的主人翁意識增強了,日常工作中遇到了什么問題,大家都學會了積極改善。”談到班組的變化,胡偉華說道。
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