云南開遠(yuǎn)小龍?zhí)睹旱V 田建華 楊朝增 顧曉斌
云南省小龍?zhí)兜V務(wù)局布沼壩礦在用的VABE550型挖掘機(jī),是由奧地利與昆明重機(jī)廠聯(lián)合制造的緊湊型采掘設(shè)備。它用于剝離土方和采掘煤炭。該機(jī)理論生產(chǎn)能力1780-2200m³/h,裝機(jī)總功率1210kW,服務(wù)重量500t,1993年投入生產(chǎn)使用。1998年11月斗輪機(jī)在作業(yè)過程中發(fā)生激烈振動,經(jīng)工程技術(shù)人員和維修人員對可能產(chǎn)生振動的行走架支撐機(jī)構(gòu)的主平臺回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)作全面的檢查,發(fā)現(xiàn)行走架兩履帶架間的橫向平衡梁嚴(yán)重移位該平衡梁的中部底坐三點支撐的一個點,承受上車自重和切割力,上車自重340t聯(lián)軸直徑300mm,一端已脫出支撐座,離開定位點。造成回轉(zhuǎn)作業(yè)的過程中底坐支撐失去平衡而發(fā)生傾斜和振動。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)底坐定位孔,平衡梁支撐孔由于邊軸移動造成壓饋、磨舞曲、孔么增大10-20mm;聯(lián)軸底部定位板4根M20的高強(qiáng)度螺栓全部剪斷。
1產(chǎn)生移位和原因
與國產(chǎn)WD520/0.9 15型斗輪機(jī)相比,vabe550型斗輪機(jī)采用的是底坐與履帶架連接靜定三點浮動支承,承受力均衡,兩條履帶之間可Y軸方向轉(zhuǎn)動,有利于在礦山不平的地面上保持上車平衡(見圖1).
1.傳動裝置 2.底坐 3.履帶 4.履帶架 5.平衡梁
斗輪機(jī)作業(yè)時,主機(jī)隨工面的推進(jìn)面不斷的作前進(jìn)、后退及轉(zhuǎn)彎動作。作業(yè)時地面情況較復(fù)雜,尤其是無推土機(jī)平整掌子面時,掌子面沆洼不平。所以,平衡梁的受力也跟著不斷的變化。從平衡梁的作用和故障現(xiàn)象看,問題的產(chǎn)生可能從掌子面的條件的設(shè)計不完善兩方面分析。第一,用于剝離作煤炭一的斗輪機(jī),由于挖掘的是第四紀(jì)的表土,其組織特點是:滲水量大,土壤結(jié)構(gòu)斷面多樣化(粘土、沙層、焦粘層等),盡管斗輪機(jī)履帶接地壓力達(dá)110kPa、有時也會造成履帶下陷,整機(jī)重心偏移,這樣就造成底坐平衡梁受力過大,導(dǎo)致該裝置部件損壞,平衡梁移位。第二,底座和平衡梁承擔(dān)上部結(jié)構(gòu)的負(fù)載較大,作業(yè)中同于重心在變化,所以加在平衡梁上的載荷變化很大,平衡梁邊軸是用4根M20螺栓定位,強(qiáng)度不夠,造成螺栓受剪切力。支撐邊軸的支撐孔板厚為50mm,檢查時孔被磨損15-20mm,并且有壓孔現(xiàn)象,說明支撐孔(見圖2)設(shè)計強(qiáng)度不夠。
1.履帶架 2.球較 3.履帶邊接孔 4.平衡梁支承孔 5.平衡梁聯(lián)軸 6.定位螺栓 7.定位孔 8.平衡梁 9.支承孔 10.加強(qiáng)板 12.邊接孔
綜上所述,由于地質(zhì)結(jié)構(gòu)的影響的設(shè)計方面的不完善,使底座、平衡梁聯(lián)軸裝軒的高應(yīng)力狀態(tài)下工作,加速了支撐孔的磨損,造成了定位螺栓剪斷,聯(lián)軸向外移,最終導(dǎo)致平衡梁移位。
2 修復(fù)及驗收
2.1 存在的問題
平衡梁作為斗輪機(jī)的承重梁之一,位于示臺下方,自重5.7t,從故障情況分析,辦有拆卸后方可進(jìn)行處理。這樣就要解決以下問題:
(1)拆卸方法:上部結(jié)構(gòu)340t的重量同于平衡梁與底座兩端邊軸和履帶架連接,形成三點支撐,如果將平衡梁拆卸,直點支撐穩(wěn)定關(guān)系就被破壞。
(2)頂舉方法:將平衡梁與履帶架兩端的聯(lián)軸拆除,必須使其不承受重力,那么就要將履帶架以上的近400t重量頂起。
(3)修復(fù)還是更換:制做一個新的平衡梁需11.4萬元,制作和安裝周期六個月,斗輪機(jī)停產(chǎn)間接損失300萬元,不了即經(jīng)濟(jì)又快速地恢復(fù)設(shè)備,決定采取修復(fù)方案。
2.2 修復(fù)方案
(1)將斗輪機(jī)主平臺配重回轉(zhuǎn)至平衡架的另一側(cè),使行走平衡梁端載荷最小,用4個200t的液壓千斤頂分別頂于配重箱底部和斗輪機(jī)底座的平衡梁側(cè),使平衡梁不承受重力。這個方案保證平衡在無載荷的情況下進(jìn)行拆卸。當(dāng)平衡梁拆卸后,由4個千斤頂支撐整機(jī)重量,保證了穩(wěn)定性。
(2)對磨損超限的平衡梁支撐孔進(jìn)行堆焊鏜孔處理,保證孔徑的配合尺寸。
(3)平衡梁一有兩個支持孔強(qiáng)度不夠,在軸孔外側(cè)各加上一個 法蘭盤,將法蘭盤鉆出6個焊塞孔進(jìn)行焊接。這樣就將原來軸孔壁厚為50mm,加大到100mm。對法蘭盤進(jìn)行鏜孔,孔徑與軸徑原直徑相匹配。
(4)聯(lián)軸頂端原定位螺栓為4根,現(xiàn)增加到8根,以坦高強(qiáng)度。
照以上修復(fù)方案,從拆卸、加工到安裝試車完畢,有了15天的時間,設(shè)備就投入了生產(chǎn)。采用這樣的修復(fù)方案,即排除了設(shè)備的故障,增強(qiáng)了該機(jī)結(jié)構(gòu)的承載能力,又大大縮短了解決問題的時間,減少了經(jīng)濟(jì)損失。
2.3試機(jī)與驗收
在斗輪機(jī)投入生產(chǎn)前,我們對平衡梁修復(fù)后的性能作了動態(tài)實驗.
(1)回轉(zhuǎn)和平臺,使斗輪機(jī)重心轉(zhuǎn)向平衡梁端,此時平衡灘的載重達(dá)最大值。檢查平衡梁的承載情況。
(2)斗輪機(jī)作前后行走,轉(zhuǎn)彎,觀察平衡梁的調(diào)節(jié)作用。
(3)作72h的挖掘?qū)嶒灒缓髾z查焊接情況,平衡梁支撐孔是否產(chǎn)生位移變化。經(jīng)過發(fā)上生產(chǎn)前的空載的挖掘?qū)嶒灒餮b置部件運(yùn)行正常,說明修復(fù)方案的修理工藝是正確。
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