近日,液壓分廠黨員薄敬忠通過改進零件定位銷的加工工藝,使產品合格率大幅度提升。
過去,定位銷的加工工藝是通過兩頂尖裝夾磨外圓,因一端面有螺紋孔,在磨削時廢品高達30%左右。為降低廢品率,提升產品質量,薄敬忠苦心琢磨,大膽突破原有加工工藝,并為帶螺紋孔的端面增加了工藝堵,解決了在磨削時損傷螺紋孔的問題,達到一次裝夾磨成活的效果,經多次試驗,產品合格率達到99%以上。
“黨員要在奮力破難題,打贏攻堅戰中沖在前面”。對此,加工工段段長的薄敬忠,始終把解決生產難題作為自己的責任,哪里有困難就出現在哪里。原來保險閥桿在生產中先進行鉗加工和銑工工序,然后在熱處理,這種工序安排易劃傷零件表面,并且保險閥桿外圓在萬能磨床上加工時,圓度難以保證。生產的難點就是黨員攻關的熱點,他經過多方面分析和試驗,改進了生產工藝,不僅保證了閥桿精度,提高配磨質量,工作效率提高2倍多,而且減少了刀具的使用量,降低了生產成本。吸入彎頭是鑄件材質,毛坯油孔由于不規矩造成密封槽加工難度大,質量不易保證。為解決難題,他將原工藝改為以槽定位鉆孔,再進行銑平面、銑槽加工,并自制了鉆孔工裝,使零件加工合格率達到百分之百。今年以來,他圍繞生產提出合理化建議20余條,用黨員的責任與智慧破解了多個生產難題,被職工們譽為:“勇于改進創新的共產黨員”。
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